市面上有很多纺织厂设备的改造方案,有成功的也有效果一般的,以下跟大家分享三个比较有效的细纱机改造方式,望大家评点。
01 设计新的驱动系统,自动化程度提高
A513型细纱机采用单电机,通过开式齿轮传动,保全工作量大,密封不好,易形成油污染;钢领板升降成型凸轮易磨损,产生冲击力,工艺调整不方便,已经无法满足当前纺纱的需要。某公司技术人员在分析国内外先进细纱机传动系统的基础上,结合现有的多轴驱动技术,提出了一套具有自身特点和优势的细纱机驱动系统改造方案。
改造方案取消了开式齿轮的传动方式,罗拉采用带编码器的异步电机以闭环精确控制罗拉的转速,同时通过实时采样锭子的速度,由PLC通过变频器来控制前罗拉电机跟随锭速变化而变化。控制系统还采用直流母线技术,即在突然断电的情况下,由大容量的主变频器为前、中后罗拉变频器供电,使前、中后罗拉跟随主电动机的惯性而同步停车,避免大面积断头。
结合前期研究,采用丰炜PLC、台达PWS6800C型人机、东元伺服电机、东洋变频器进行了改造。首先将细纱机牵伸齿轮、钢领板升降凸轮拆除,将电机安装到新设计的钢墙板上进行改造实践。然后将工艺参数输入,实现传统细纱机多轴数控传动。经过试验运行,改造后的传统细纱机自动化、柔性化程度提高,挡车工操作方便,设备试验过程故障率低。
02 改造为空心罗拉紧密,纺纱线质量更优
空心罗拉紧密纺改造过程如下:将直径25 mm的前罗拉更换为直径50 mm的空心罗拉。为了保持改造后的空心罗拉与改造前罗拉表面线速度一致,需要将前罗拉角速度降一半,因此将FA1516型细纱机的前罗拉头的一对传动齿轮50T与32T改成36T与46T。细纱机前罗拉更换为直径50 mm的空心罗拉后,需要相应将T形下销高度由原来的14 mm改为12 mm,这样做能够有效改善下胶圈与空心罗拉的摩擦现象。此外,还需要将细纱机前罗拉座与水平面夹角由45°改为30°,并调整中后罗拉位置,保证了三罗拉纺纱平面处于同一平面,同时调整绪森式板簧摇架的安装角。
我们利用改造后的空心罗拉紧密纺装置,在FA1516型环锭纺细纱机上顺利纺制CJ 11.7 tex紧密纱,并与传统环锭纺、绪森网格圈紧密纺纱进行了成纱质量对比测试。实践表明,改造后其成纱质量明显高于传统环锭纱;与绪森网格圈紧密纺相比,其成纱条干、纱疵质量稍优,强伸性能相当,3 mm有害毛羽稍差,但较多地保留了1 mm~2 mm毛羽,有利于改善布面风格。
03 扩大吸棉管上口,减少吸棉管孔眼堵塞
公司环锭细纱试验机的吸棉管孔眼非常容易堵塞。技术人员分析认为,吸棉管两端的孔眼吸入的纤维在管腔内的运程长,遇管内毛刺、锈蚀或纤维之间阻力等原因易滞留管腔内不易排出;加之这种形式的管腔吸风不均匀,两端孔眼吸力弱易堵塞。
根据以上分析,设计了改进型吸棉管,主要是将吸棉管口上口扩大到280 mm,长度扩大至60 mm,下端口直径不变。吸棉管口上口两端正好位于2和3孔眼、6和7孔眼之间,正是纤维易积聚的部位,积聚的纤维直接进入吸棉管口,易于排出。原吸棉管口上口两端在4和5孔眼位置,与吸棉管口近似直角弯处易积聚纤维,改进后已不存在这一问题;1和8两端孔眼到吸棉口最短水平距离缩减,比原来的减了一半多;并且新吸棉管口内腔体积增大,允许积聚的纤维容量大,充塞满的时间长,加之整个结合件腔内吸力较原来均匀得多,从而减少了堵塞。实际安装时还需将连接管相应缩短。在改进型吸棉管上试验观察,平均每小时发生堵塞的次数少于原吸棉管。
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